模殼焙燒爐所現問題的分析與改進技措
一、增進耐火磚砌築質量,改進模殼焙燒爐質量:
某廠針對所用焙燒爐PO3、PO4區工作襯原采用半輕質澆注料整體澆注,耐磨性差的問題,采用SLH-02耐磨致密澆注料,對砌築質量嚴格要求,並對爐襯結構進行優化設計。
二、液力偶合器及風機葉輪的改進:
針對風機係統存在的問題,采取以下改進。
(1)風機轉子葉片加耐磨層。
(2)液力偶合器基礎改為δ=20mm厚鋼板製作,替代原來槽鋼結構,與此同時,墊鐵和加強筋增多,基礎螺栓也由原來4個增加到6個。改進後,經測定振動明顯下降,風機軸承座水平值≤0.02mm,液力耦合器水平值≤0.08mm。
三、模殼焙燒爐輸送係統的改造:
(1)氧化鋁輸送小皮帶改為風動溜槽,避免了物料溫度高造成的不利影響。
(2)氧化鋁皮帶改用氣墊式皮帶。
(3)增設-套鬥提係統,使氧化鋁輸送鬥提用2台,備一台,保障係統運行的穩定性。
四、PO2下降煙道的改造:
針對PO2煙道變形、錯位等做以下改進。
(1)將膨脹節由原普通鋼製膨脹節改為伸縮能力越好的織物膨脹節,內設耐磨導流管,增加使用壽命。
(2)將PO2下行煙道鋼製筒體厚度由原δ=6mm改為8mm,同時在簡體上每2m間隔增加一條加強筋。
五、電收塵係統改造:
針對模殼焙燒爐收塵集灰的問題,做以下兩方麵的改造。
(1)送灰係統工藝流程改造;由原來進電收塵入口改為進入四級冷卻旋風筒入口。CO4負壓較CO2為低,可以使灰量越大限度地進入CO2,同時經CO5分離後的風從CO4進入,可以做為冷卻及燃燒用風。
(2)對電收塵灰倉進行改造;一是增加灰倉的斜度,減少死角,保障排料順暢;二是在灰倉排料管下增加蝶閥和鎖氣器,從而解決了吹灰器反風。
六、係統堵漏風的措施:
對入孔門、觀察孔、法蘭進行封閉,對每個入孔門、法蘭采用水玻璃與氧化鋁混合物進行密封。
七、改造成果:
通過對模殼焙燒爐係統進行一係列改造之後,各指標水平大幅度上提,達到了應用要求。
上一條: 控製脫蠟釜溫度的關鍵技術點
下一條: 退火爐產生爆燃問題的改造方案
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